甲醇廠CFB鍋爐超低排放改造后液氨壓力不穩定主要原因分析
(1)氨罐區布置在烯烴生產裝置區距脫硫島約2000m,因氨壓縮機故障頻發,液氨在輸送過程中易出現氣化現象,液氨壓力很不穩定,導致流量調節困難,SO2指標波動很大。
(2)脫硫系統液氨調節閥是氣動薄膜直通單座調節閥,在需要準確的調節小流量時操作調整非常困難,閥門在開度過小的情況下,液氨的壓力、流量波動非常大。
(3)液氨管道無遠傳壓力監測設備,操作人員無法及時掌握液氨壓力變化,調整不及時。
2.4.2 解決措施
(1)氨罐區將液氨加壓泵由屏蔽泵更換為容積式泵,并加強液氨加壓泵日常管理工作,保證液氨壓力、流量穩定。
(2)在液氨調節閥后安裝DN10的流量孔板,隨后調節閥門控制裕度改善,調節壓力、流量較為穩定。逐步將脫硫島液氨調節閥更換為針形調節閥,SO2指標超標現象已很少發生。
(3)在脫硫島液氨調節閥前管道加裝液氨管線遠傳壓力表并傳輸至DCS,便于操作人員觀察液氨壓力和工藝操作。